分析测试百科网

搜索

喜欢作者

微信支付微信支付
×

国内磨粉机的缺点分析和改进方案

2018.11.29
头像

王辉

致力于为分析测试行业奉献终身

  1 小麦磨粉机现状

  20 世纪 90 年代中期我国引进多条小麦磨粉机生产线,到现在已使用近二十年。我曾在意大利作技术支持、售后服务,有机会接触不同面粉厂不同时期引进的小麦磨粉机生产线,对这些生产线有比较深入的了解。这些小麦磨粉机已经进入老化期。主要表现为:小麦磨粉机的喂料不稳定,给料不足不满辊,电耗高、出粉率低,磨辊使用寿命短。磨辊研磨间隙保持不住,间隙变动性大,影响研磨效果。

  小麦磨粉机造成电耗高、出粉率低的主要原因有两个方面:

  ① 液压系统早已经超过设计寿命。电磁阀、电磁调速阀、液压马达、液压站的油泵磨损间隙过大。

  刚开机,油温较低,粘度大,液压系统勉强保证运转,合闸的压力还可以维持,磨口调整后,磨口工作间隙变动不太明显,研磨效果还可以。随着开机时间的延长,油温升高,粘度减小,液压油乳化,泄漏量增大,液压系统压力变小,磨辊合闸的压力减小。

  ② 电控部分已经老化。采用电容式料位器(现在已经淘汰),调整繁琐。在不同的物料中必须标定。

1543497314567808.jpg

  这种电容式料位器就是调整好了,受磨头物料中的含水量影响很大,输出信号也会有很大变化。另外,原配的电容式料位器已经老化,输出电流信号达不到标准,不能正确的反映磨头内料位的高低水平。经常,磨头中没有料了还不能离闸,致使出现咬辊,影响磨辊的使用寿命。

  2 改造的几种方案

  1)方案 A

  保留原来的液压站系统,喂料系统还是采用原来的液压马达,安装流量调节阀,根据物料的高低,人工调节流量控制喂料速度。合闸动作还是原来的液压电磁阀控制高压油进行,外加电磁阀的电源开关,手动搬动开关控制合闸。去掉原来的控制面板仪表和电容式料位器,解决原电器仪表因老化,工作不稳定的问题。

  优点:改造简单,成本低。

  缺点:全部改为手动控制,人工调整流量,要求工人必须责任心强,要做到不断巡回观察磨头内物料高度及时调节流量阀,改变液压马达的转速,达到控制喂料的目的。人工启动喂料然后,搬动开关合闸。

  2)方案 B

  这个方案和 A 方案系统基本一样,保留原来的液压站系统和原来电容式料位器,喂料系统还是采用原来的液压马达,安装流量调节阀,人工根据物料的调节流量,固定控制喂料速度。合闸的电磁阀开关,用原来的电容式料位器加放大电路控制合闸,当磨头内的物料增加到一定高度,控制合闸,接通液压马达的油路,液压马达转动进行喂料,喂料速度是单一固定的。

  优点:小麦磨粉机改动工程量小,成本低。

  缺点:原来的电容式料位器电器元件老化和本身存在的先天不足,使控制容易出问题。电容式料位器受环境湿度影响太大,调整麻烦,稳定性不好,互换性差,使用中,不能及时正确反映磨头内的物料高度,经常磨头内没有料还发出有料信号,致使出现咬磨辊现象的发生,在小麦磨粉机技术上早已经属于淘汰技术。现在,采用先进的光电料位器和激光料位器技术,稳定可靠,互换性强。

  3)方案 C

  改造小麦磨粉机生产线,彻底去掉液压站系统,去掉高压油路、液压电磁阀、液压调速阀和喂料液压马达,改为全电控智能控制。小麦磨粉机控制面板仪表采用全美国进口工业级 IC 芯片组成,液晶显示界面操作方便。变频电机喂料,采用激光料位器检测磨头料位,投射力强,抗污染,可靠性高,标准输出,互换性好,安装在不同工序上的小麦磨粉机不用再调试。采用气动控制磨辊合闸。液压马达喂料改为变频电机喂料系统见图 .

  综合上述,要想使小麦磨粉机生产线达到或者超过新小麦磨粉机的水平,就必须解决以下几项:

  ① 去掉原来的液压系统液压站,改气动合闸。保证合闸的压力达到原设计要求。

  ②喂料系统改为变频电机喂料,使喂料均匀。

  ③ 小麦磨粉机控制智能化,根据料位的高度,自动控制给料速度,根据喂料的情况自动控制磨辊合闸,有效的防止咬辊现象的发生。

  经过改造的小麦磨粉机,省掉定期更换液压油的费用,实现低碳环保;更换新型小麦磨粉机控制面板,液晶中文显示界面操作方便,控制灵敏;去掉磨辊和喂料辊的传感器,采用磨辊电机电流采样控制保护小麦磨粉机磨辊电机。


互联网
文章推荐